森兰变频器在制糖分离机上的应用
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1 分离机在技改前的运行
云南某糖厂的制糖分离工艺采用离心脱水方式。分离机主要由锥体转筒、驱动电机组成,电机轴与转筒直接相连。从高浓度的糖水中结晶出来的固体糖,在锥体转筒中进行脱水处理。处理的过程是:电机从零开始升速,这时物料也开始注入转筒,升至210 r/min 大约需要1 min,注入的物料已达到1.5 t,这时停止注料,并且升速至700 r/min运行1 min 后,再升速到1 000 r/min,运行4 min后,水已全部抛干,逐步降速至停止,降速过程大约2 min。整个工艺过程需要8 min。
在改造之前,采用的电机是24-8-6 极多极电机。多极电机的转速变化是突变的,频繁的升速、降速对电网和机械的冲击较大,带来的后果是维修费用高,停工损失很大。
2 分离机变频调速控制
采用交流变频器驱动普通三相鼠笼电机可满足制糖分离工艺的要求。考虑到分离机的机械特性属于恒转矩大惯性负载,应采用恒转矩特性的变频器并配置刹车制动单元,选用合适的制动单元,配以一定的制动电阻以满足分离机刹车制动的要求。
变频器采用森兰BT40 110 kW,这种变频器具有独特的拟超导控制、低速高转矩输出、转差补偿、AVR 自动稳压运行等功能。与原来的操作方式一致,采用多段速度控制。
3 制动单元及电阻
3.1 能耗制动
由于运行中负载较重(物料1.5 t),加速到1 000 r/min 后,要在2 min 内停下来,所以必须加装容量与变频器容量相当的制动单元,制动单元实际上就是一个电压滞环开关。在电机降速时,负载的动能很大,加在电机转子上的电压,给电机提供磁场,电动机变成了三相交流发电机,发电机发的电经逆变桥上的二极管整流变为直流对电容充电。如果可以观测电流,则电流的流向与降速前相反,表明能量由负载返回变频器,当电容的充电电压达到710 V时,制动单元开关打开,电流流向制动电阻,使电能以电阻发热的形式耗掉。由于能量被消耗,所以电容电压下降,当下降到680 V时制动单元关断。只要制动过程没有结束,制动单元就会反复地打开和关断,使负载以平稳的速度,很快地降速到零。
3.2 制动电阻的计算
在有制动电阻制动的情况下,可将电动机内部的有功耗损部分,折合成制动转矩,其值大约为电动机额定转矩的20%。因此可用下式计算制动电阻的阻值。
3.3 制动电阻的确定
根据系统运行要求,视电机是否重复减速,对制动电阻额定功率的选择是不同的,本系统中电阻的额定功率选为24 kW,冷却方式是自然冷却,如果强迫风冷,则制动电阻的额定功率可减小。一般制动电阻应采用双线并绕的无感电阻,当然也可用普通的箱式电阻,但需在电阻两端并接一只续流二极管,可使用快恢复二极管,要求耐压在1 000 V以上。
4 实际运行效果
分离机改造成功后,从未发生过任何故障,故障停工损失减少为零,节省大量维修费。森兰变频器在制糖分离机上的成功应用,充分说明其他类似农药生产、物料脱水、选矿等行业,都可以用森兰变频器进行改造来提高整机的性能。