当前位置:首页 > 工业控制 > 《机电信息》
[导读]摘要:在使用大量压缩空气的CRH2系列动车组中,采用一种大排量安全阀,当总风管路压力过高时,可以快速进行局部减压,进而降低总风管路的空气压力。该安全阀要求启、停排动作灵敏,排气迅速,但是其标定值测试方法不统一,鉴于此,通过对比分析各项试验数据进而明确测试方法,以便准确地测试安全阀的启、停排规格值。

引言

轨道交通列车均采用部分气动控制设备,因此都设有空气压缩机及总风管路。为了防止空气压缩机控制出现故障,总风管路空气压力过高,均设置有安全阀。其中,CRH2系列动车组采用一种大排量安全阀,其安装在装载主空压机车辆的制动控制装置上,当总风管路压力过高时,可以快速进行局部减压,进而降低总风管路的空气压力。

该安全阀工作原理:通过调整螺钉调节的弹簧作用在阀座上的压力,当安全阀下部的空气压力大于弹簧作用力时,阀门上升离开阀座。阀门一旦离开阀座,加压面积就被增大,使阀门在阀座的引导下迅速上升,总风压力快速排出到大气中。由于排气导致总风压力局部迅速下降,在弹簧力的作用下,阀门快速回落至阀座,同样在弹簧力作用下压紧,排气过程结束,进入关闭状态,如图1所示。

图1安全阀原理图

1标定试验

为了确保CRH2用安全阀启、停排动作值满足设计要求,避免出现总风压力上升不启排,或启排后由于未能及时停排导致排气过多,需在安全阀出厂时进行标定,同时动车组进行检修时再次对安全阀进行标定。

1.1出厂标定试验

安全阀出厂标定时,采用专业的试验设备进行标定试验,由工厂风源供气,经调压后输出至储气器,通过压力表监测储气器的压力值后进行安全阀启、停排压力值的标定,如图2所示。

1.2整车标定试验

安全阀在整车进行标定试验时,截断空压机车辆两端总风管路,强制控制主空压机打风,使总风管路压力超过安全阀启排压力,进而进行安全阀启、停排压力的测试和标定,如图3所示。

2分析

由于两种试验环境不同,同一安全阀在两种试验方法中测试的结果相差较大,为了分析原因,装配了25个安全阀,先在出厂标定试验台进行试验标定并记录具体规格值,再按照整车试验方法进行测试并记录具体规格值,每个阀试验约50次。

2.1安全阀规格值标准

安全阀出厂试验5次,判定标准如下:

(1)启排值的合格范围为930~960kPa:

(2)启排值平均值的合格范围为930~950kPa:

(3)5次启排值的偏差幅度小于10kPa:

(4)停排值的合格范围为880~930kPa:

(5)停排值平均值的合格范围为880~920kPa:

(6)5次停排值的偏差幅度小于10kPa:

(7)启排值的平均值与停排值的差值大于30kPa。

安全阀整车试验判定标准如下:

(1)启排值的合格范围为930~960kPa:

(2)停排值的合格范围为880kPa以上:

(3)启排值与停排值的差值大于30kPa。

2.2试验数据对比分析

2.2.1启排压力数据分析

出厂试验时,安全阀的启排值所处区间控制在950~960kPa。整车试验时,安全阀的启排值在930kPa以上的占比97%,但同时可以发现,大约有50%的启排值下降至930~940kPa,30%的启排值下降至940~950kPa,下降幅度为10~20kPa,具体分布情况如图4所示。

2.2.2停排压力数据分析

出厂试验时,安全阀停排值所处区间控制在890~905kPa。整车试验时,安全阀的停排值离散性比较大,其中约有50%的停排值变大,约有25%的停排值变小,如图5所示。

2.2.3启、停排压差数据分析

出厂试验时,安全阀的压差基本控制在45~70kPa。整车试验时,接近50%的安全阀压差小于30kPa,如图6所示。

2.2.4启、停排过程数据分析

出厂试验时,采用1kPa/s速率进行供气,安全阀动作平稳,每次启、停排压力值接近。整车试验采用主空压机打风,供气速率分为两个阶段,其中第一阶段为安全阀启排前的供气速率,约为3kPa/s:第二阶段为安全阀启排后在启排周期内的供气速率,约为14.7kPa/s,如图7所示。

2.2.5小结

(1)整车试验时,启排前总风压力上升平稳,安全阀启排后,与出厂试验相比,总风压力上升速率明显较快:

(2)整车试验时,安全阀的启排值及停排值离散性比较大,且启排值比出厂试验值低10~20kPa左右:

(3)整车试验时,安全阀的停排值约有50%相比出厂试验值高:

(4)整车试验时,安全阀的启、停排差值有近50%不能合格。

3结语

根据上述分析,CRH2系列动车组用大排量安全阀标定试验在出厂试验较低的供气速率下,其规格值经多次测试较为稳定:在整车空压机打风试验时,启排前总风上升速率较低且平稳,其规格值与出厂试验接近,安全阀启排后总风上升速率较快,导致不能准确标定规格值,进而出现与出厂试验相差较大的现象。因此,整车试验时,可以考虑降低总风上升速率,以便准确地测试安全阀的启、停排规格值。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭