一种精确控制滴液量的自动化装置开发探讨
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引言
伴随半导体技术的发展,半导体表面钝化方面的工艺要求越来越苛刻,在GPP工艺流程中,二次相PG制程工艺是一道很关键的工序,PG外观的包覆状况对电性的稳定及良率的提升起到很重要的作用,良好的PG玻璃包覆状况可提高产品电性能。PG玻璃外观一直都是品质管控的重点检查项目。
由图1可以看出,玻璃覆盖不良缺失一直存在且占比居高不下,不仅会造成材料重工产品良率损失,也会带来原物料的浪费及人员成本的增加。
1玻璃钝化工艺理论
1.1芯片玻璃钝化工艺理论介绍
PG玻璃钝化工艺保护芯片就是用熔凝后的玻璃来保护P一N结,裸露的P一N结需在经过清洗后清洁的状态下进行保护,经过玻璃钝化后可以提升芯片的反向击穿电压,常用于高压大功率硅整流芯片。熔融玻璃钝化的工艺有很多优点,比如反向耐压提高,玻璃层厚度可以熔融到数百微米,还有结构更致密、热稳定性提高和化学反应稳定性提升,机械强度变好。虽然此工艺有着很多优点,但如果制造过程不合理或制程控制不当,生产的晶片还是会出现合格率降低的情况,更严重的是芯片的稳定性和可靠性会变差,早期失效现象就会比较突出。因此,PG玻璃钝化成为各家公司重点研究及期望改善的工艺项目之一。玻璃钝化是一个比较难掌控的工艺,玻璃气孔的产生容易受到人员、物料、环境、设备、制程参数等多方面的影响。
1.2芯片玻璃钝化常见缺陷问题
一般根据失效晶片的显微放大图,以玻璃和硅的外观可分为有明显的缺陷(diecrack)和无明显的缺陷两大类。
(1)明显的缺陷一玻璃裂纹:是玻璃或硅本身有缺陷,可以明显看到芯片已经缺损或断裂,晶片承受机械应力的能力差,体现在后续的测试、包装、运输和封装流程中容易出现机械损伤。此类缺陷用肉眼或借助显微镜就可以看出,不做详细研究(图2)。
图2芯片和玻璃上出现明显裂纹
(2)无明显缺陷一玻璃气孔:是指在玻璃与硅的界面没有完全融凝而产生的间隙性缺陷,产生的原因有很多种,其中最主要的是玻璃钝化层未能充分覆盖沟道台面造成气孔。气孔大小不同时会造成不同的间隙缺陷,气孔在后续玻璃高温烧结过程中会发生爆裂,从而造成失效。造成气孔的主要原因是玻璃和硅片间不能充分润湿,从而给气孔的形成创造了条件。
由图3可以看出,已有部分硅晶出现外漏,会增加后续产品失效风险,故此失效材料必须经过重工才可以流入下一道工序。
图3玻璃气孔
由图4可以看出,在PG上会出现一个类似气泡的孔洞,从而造成玻璃没有完全包覆良好,后续测试dice电性时会成为放电及漏电的集中点,影响芯片的电性稳定性。
2精确滴液装置开发
2.1手动涂胶设备简介
控制方式:通过时间计时器(timer)控制时间,通过调节电阻器(VR)控制马达转速,分段控制(图5)。
缺点:由于电路控制精度和采用机械电阻器调整方式来控制设备,控制不精准,重复性很差。
工位工作区域如图6所示。
图6旋转工作盘区域
吸盘吸附晶片是在真空作用下完成的,手动吸盘是无中心定位机构,每片的放置位置依作业员的主观感觉来判断是否正确。
缺点:没有晶片中心对位装置,手动放置容易造成偏心,进而导致晶片涂胶边缘玻璃胶厚的差异。变异和随意性很难控制。
操作流程介绍:
第一步:玻璃胶涂覆前的预浸润(图7)。目的是增加玻璃胶和硅片的浸润性,上玻璃胶前的预处理,很大程度上决定了玻璃涂覆时气孔产生比例的高低。
图7玻璃涂覆前预浸润
缺点:(1)对于人员操作要求比较高,涂覆时二甲苯的量需要控制,多了会造成玻璃胶的稀释,导致部分芯片玻璃不足,少了会造成气孔的产生。
(2)由于是人员操作,主要受制于人员素质的差异性,容易造成片间品质的差异及不良片的发生,且涂覆过程中由于使用毛刷笔,会有部分微粒的污染,随着毛刷毛的损耗,也会增加涂覆效果的差异变异。
第二步:玻璃胶涂覆(图8)。
缺点:晶片增大时操作难度增加,受制于作业人员的差异,每个人的滴胶量、每片的滴胶量都会存在差异,从而造成片与片之间的差异,也会造成玻璃胶的浪费,利用率下降。
通过以上分析可知使用手动涂胶设备的诸多缺点,其造成玻璃钝化工艺流程中的不良品率很难控制和改善,只有使用新型的全自动涂胶设备进行生产,才能有效克服不良和不可控因素,改善玻璃钝化工艺。
2.2全自动涂胶设备简介
控制方式(PG玻璃钝化):编程控制器控制整个机台,可以数字化编程(图9),完成时间(timer)和转速的控制(伺服系统)。
图9操作控制面板
优点:能精准控制时间和速度,重复一致性很好。
工位工作区域:如图l0所示,工位区域可以完成晶片自动传输,从进料的晶舟到出料的晶舟全程自动传输、自动涂覆,所有参数都可通过固定程式设定,操作简单方便,降低了作业员出错概率,设备有故障报警、停机报警提示。
图10作业流程图
优点:能够把大部分的人员操作用自动机械替代,实现全自动化的涂覆操作,大大提升了生产产品的效率。
操作流程介绍:整个玻璃胶涂覆过程全程由编制的程序控制完成,无需作业员参与。
小结:通过实施设备自动化,消除了片与片之间的差异,稳定了产品品质,保持了产品一致性。
2.3精确滴液装置开发
虽然在PG工艺流程中升级使用了全自动涂胶设备,产品玻璃覆盖不良率已经得到了很大的改善,但由于公司工艺情况及实际应用,很多自动设备厂商没有生产过类似的预浸润滴液系统,只提供了购买此类机台客户的使用方法——通过增加滴胶量和改变滴胶方式来弥补玻璃气孔的缺陷,这样给我们公司带来的问题就是原物料的浪费及产能PPH的下降(表1)。
为了降低原物料的消耗和提升PPH,我们对如何实现手动涂覆二甲苯的升级进行了跟踪研究,开发了自动滴液装置,取代人工涂覆方式应用到自动机台上,并实现滴液精确控制功能,以减少原物料的使用,争取进一步降低PPM甚至彻底解决问题。
开发过程如下:
(1)初步设计图如图11所示。
功能实现原理:通过设计图可以看出,主要是通过N2压力将液体压出管路,通过电信号控制阀开关并滴在旋转的晶片上,从而实现晶片的预浸润过程。虽然使用了精密调节阀,但是在实际验证过程中发现滴液量精确控制无法实现,滴液量不受控制且摆臂移动过程中会出现液体下滴的现象。
(2)为进一步控制有效滴液量,提出借鉴PR胶泵精密控制阀(滴液阀+回吸阀),并与sVG设备精密流量调节针阀组合在一起,开发设计成一套组合阀体,并通过管路由前端1/4管径转换到终端1/8管径等一系列措施,实现了滴液量的精确控制,滴液量精度达到了0.05mL/滴,成功应用于自动设备上,并实现程序上的匹配。精确流量调节组合阀原理图如图12所示。
图12精确流量调节组合阀原理图
图中,6、9、10是精密流量调节针阀,主要用于调节液体进出的流量大小,可以有效缓冲前端压力。11为滴液开关阀,通过旋钮调节阀开度。12、13是回吸阀,在滴液开关阀完成滴液后开启,可以通过调整压力大小回吸管道内残留的液体,有效防止多余液体滴在晶片表面。
自动滴液装置实际使用如图13所示。
图13自动滴液装置实际使用图
2.4结果和讨论
经初步安装测试,玻璃烧结后外观符合制程品质要求,继续跟踪该装置使用后原物料成本。投资回报统计如表2、表3所示。
该装置对我们公司改善和稳定玻璃钝化工艺,提升玻璃工艺品质起到了良好的作用。
3结语
通过半年多不断的实验总结、改进,加上厂商的配合改进,自动化滴液装置项目终于得以顺利实施,工艺流程的改善几乎隔断了二甲苯与人接触的风险,大大减少了化学品对人的伤害,而且增加了产品晶片的玻璃涂覆均匀性和产品品质的稳定性,很大程度上改善了PG外观缺陷,提升了产品品质及工艺稳定性。