生物质电站锅炉省煤器爆管分析
扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
我国是煤炭消耗大国,而每年火力发电用煤占全国用煤总量的1/3。燃煤锅炉对环境造成的污染非常严重,随着环保要求越来越严格,燃煤锅炉在环保方面的投入也越来越大。在我国碳达峰、碳中和的战略目标指导下,电力结构亟需调整,燃煤锅炉装机容量需要降低,清洁能源装机容量有待提高。
我国作为农业大国,农林生物质资源丰富,且农林生物质具有对环境友好、可再生等优点,非常适合替代部分煤电以减轻环保压力。生物质燃料锅炉的开发,对节约化石能源、优化我国能源结构、减轻环境污染有着积极意义。
近年来,安徽省生物质发电锅炉数量迅速增加,平均每个县级区域至少一台。但生物质锅炉受热面爆管事故频发,尤其是省煤器管爆管,会增加锅炉非停次数,直接影响电厂经济效益。因此,降低锅炉受热面爆管风险就显得尤为重要。
1基本情况
安徽某生物质电厂2016年开始建厂,2017年年底锅炉投入运行。锅炉从运行至2021年年底,每年都会因为省煤器爆管而紧急停炉检修,给使用单位带来重大损失。
该锅炉设计为高温、高压参数自然循环炉,采用单锅筒、单炉膛、平衡通风、室外布置、固态排渣、全钢构架、底部支撑结构。设计燃料为黄色秸杆和灰色秸杆掺烧,设计燃料成分如表1所示。
该锅炉几次爆管位置均不在最上面一层,而在从上往下数第3、4层的位置,如图1所示。
2省煤器爆管处理分析
2.1光谱分析
对爆管位置用手持式x射线荧光光谱仪进行光谱分析,其材料化学元素成分如表2所示。
由表2可知,该爆管处化学成分符合GB/T5310—2017中对20G的要求。
2.2金相检测
在爆管位置取样进行金相检测,经过打磨、研磨、腐蚀后,用光学显微镜观察钢材组织,其组织为珠光体+铁素体,组织没有发生劣化。金相组织如图2所示。
图2爆管处金相组织
2.3壁厚测量
对爆管处及周围管壁进行壁厚测量。爆管位置最薄处1.7mm,周围管壁厚度在m.5~4.0mm,壁厚正常。
3爆管原因分析
根据对省煤器爆管处的理化检测分析,该省煤器管无材质错用,材料无劣化,壁厚为局部减薄。
3.1烟气腐蚀
生物质燃料成分复杂,含有多种盐类(如氯化物盐),燃烧产生的烟气腐蚀性很强。该锅炉采用sNCR方式脱硝,即在炉膛里喷洒氨水。烟气中的氯化盐和氨水反应会生成氯化铵。
氯化铵随烟气附着在受热面管上,在一定温度下结晶成垢。氯化铵盐在有少量水的情况下就可以造成严重的腐蚀,而氯化铵盐又有很强的吸湿性。氯化铵盐对碳钢的最大腐蚀速率可达2.5mm/a[1],同时在无水情况下也会产生腐蚀现象,而且多为垢下点蚀,常规目视极难发现。所以即使省煤器部位烟气温度高于露点温度,如果有氯化铵盐附着在省煤器管子上形成垢层,也会发生腐蚀。该锅炉省煤器管采用20G材质,对氯化铵腐蚀的耐受度极低,从省煤器爆管破口形貌看,也符合氯化铵点蚀的腐蚀特征。
在锅炉运行过程中,由于燃料成分不均匀,烟气量及烟气成分会出现变化,而喷淋氨水量不能随之变化,在氨水量相对烟气量较多时,就会产生较多的氯化铵,造成腐蚀。
生物质燃料中虽然s含量比煤中少,但是锅炉烟气脱硫装置在布袋除尘器之前,且由表1可知,该生物质锅炉设计燃料成分中全水占23.93%,占比非常高。而在实际生产中,使用单位收到的物料会带有更多的水分,且会夹杂一些其他设计燃料之外的物料,生产现场燃料中s含量和水分只会比设计燃料更高。有研究表明,随着烟气中s02、s03等硫化物气体分量的增加,烟气的露点温度也会升高。所以,在尾部低温区域极有可能发生硫酸性腐蚀。
3.2烟气吹损
该锅炉省煤器设计由小38×4、20G管子弯制而成的光管蛇形管屏组成,管屏通过支撑板坐在模块底部的梁上,周围设有内护板,起到密封和防低温腐蚀的作用。给水沿蛇形管自下而上与烟气成逆向流动,可将管内可能产生的气体及时带出。管子沿烟气方向顺列布置。吹灰系统采用蒸汽吹灰。
由表1可以看出,设计生物质燃料的成分中,固定碳占13.3%,挥发分占59.6%,灰分只占3.17%。
就当前生物质燃料市场而言,50km是生物质燃料收购面积的最佳半径。一旦超过50km,燃料价格中运输费用所占比例就会明显增加(大概1t燃料多运送1km会增加1元费用)。如果燃料收购半径超过100km,则运输成本对生物质电厂来说是难以接受的。
然而在安徽北方地区,情况恰恰相反,生物质电厂密集,燃料供不应求,距离近的两家电厂常常会出现抢购燃料的现象。在这种供求关系下,送料方在利益的驱使下,燃料质量往往与设计燃料相去甚远,而电厂则为了有燃料可用,只能有什么样的就收什么样的。
实际生产中使用单位收到的物料中掺灰、掺土甚至掺石头的情况很常见,这就导致在实际锅炉运行过程中,燃料中的灰分极大。燃料中灰分占比大,对锅炉带来的最直接的影响就是会加大受热面管的磨损。
该锅炉采用光管省煤器,且是顺列布置。锅炉中省煤器一般有光管和H型肋片两种型式,光管省煤器对比H型肋片省煤器来说,热效率低约15%,排烟温度高约50℃。所以,在相同热效率下,光管省煤器布置会比H型肋片省煤器密集,且需要增加省煤器体积,这就会使烟风阻力增加,从而使省煤器管磨损增大。光管省煤器的优点在于更换方便,H型肋片省煤器更换困难,一旦出现爆管,维修工作量会大大增加。
省煤器管采用顺列布置,容易形成烟气走廊。烟气走廊中烟气流速比正常的烟气流速要快很多,且飞灰浓度也要更高。烟气对受热面管的磨损程度与烟气流速的三次方成正比,所以一旦形成烟气走廊,则该部位受热面管的磨损速度会大大加快。锅炉尾部区域的烟气温度比较低,飞灰硬度比高温区域要高,所以尾部受热面,尤其是省煤器区域,最容易出现受热面管磨损减薄。一般省煤器上数第1层和第2层管子都会有防磨瓦保护,基本不会发生磨损,最容易发生磨损的位置反而是靠下侧的管子。
该锅炉省煤器采用蒸汽吹灰,在所有吹灰方式中,蒸汽吹灰效果最好,但是对受热面的损害也最大,且在尾部用蒸汽吹灰会增大腐蚀的概率。
3.3给水氧腐蚀
给水腐蚀中最常见的是氧腐蚀(溶解氧腐蚀),当锅炉给水除氧不彻底时,就会发生氧腐蚀。氧腐蚀是一种电化学腐蚀,其腐蚀机理如下:
阳极:
阴极:
总反应方程式:
Fe(0H)2会进一步被氧化,反应方程式如下:
在省煤器集箱内部经常看到的黑红褐色物质即Fe(0H)3及其脱水产物Fe203。
氧腐蚀的典型特征是金属表面呈溃疡状鼓包,鼓包下是黑褐色的粉末。一旦形成氧腐蚀鼓包后,会造成金属表面氧浓度不均匀,又会造成电位差,形成电化学腐蚀的恶性循环,使腐蚀速率越来越快。
在内部检验时内窥镜检查省煤器下集箱,发现省煤器下集箱存在溃疡状鼓包,且底部存在锈渣堆积,为氧腐蚀的特征,说明给水质量不合格。通过查阅该电厂水质化验报表,发现报表中无氧含量化验数据。
4结论
根据上述分析以及实际爆管现象,该锅炉省煤器爆管是腐蚀与磨损综合作用的结果。在投入燃料量波动时,炉膛内喷淋氨水量没有及时调整,导致烟气中存在氯化铵;烟气中飞灰浓度较大,且蒸汽吹灰对管子形成了吹损;给水质量不合格,导致管子内部存在氧腐蚀。多方面因素综合作用最终导致了省煤器管穿孔泄漏。
5建议
(1)控制燃料质量,尽可能将物料中杂质去除,尤其是燃料掺杂的石头等。
(2)在保证燃料质量的情况下,可用H型肋片省煤器,虽然H型肋片省煤器更换困难,但可以减少磨损,减少非停次数,在计划检修期间可由专业人员进行更换或维修。
(3)保持各系统平稳运行,减少波动。
(4)加强给水除氧工作,严格按照《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T12145—2016)的要求进行给水水质化验。给水水质不合格时,应及时作出反应,减少对锅炉的腐蚀。